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清洁生产净化车间 四项技改年省七百万
群力塑胶上半年实现销售收入24600多万元,税金880多万元
作者:任晓敏
  □记者任晓敏通讯员任文佳报道
  本报讯近日,记者在群力塑胶有限公司生产车间采访时看到,透亮宽大的薄膜犹如蝉翼在车间上空延伸着,而在车间一角,一捆捆窄条薄膜引起了记者注意。这些薄膜条,宽不过三指,还有在拉伸时被夹具夹过的印痕。“这些是在拉伸大膜卷过程中产生的边角料,像这样产生的废料每年大概有1000多吨,以前通通制成颗粒卖掉。自从我公司改进工艺,对这些边角料进行在线回收利用,实现了循环生产,年可节约生产成本300多万元。 ”公司设备科科长李建峰介绍。边角料在线回收利用是群力塑胶发展清洁生产的一个缩影。
  群力塑胶拥有世界上最先进的BOPP薄膜生产线。为实现挖潜增效,公司进行节能技术改造,先后进行了“余热回收利用”、“变频节电技术改造”、“冷却水循环回用”、“边角料在线回收利用”等多项技术改造项目,年可为公司节约成本700多万元。
  BOPP薄膜横向拉伸的生产过程中会产生较多热量,以前全部向外排放,造成无形的浪费。群力塑胶通过增加引风机、管道、热交换器、保温板等设施,实施“余热回收利用”技术改造项目,将余热进行了回收并用于薄膜时效处理过程,取代了原来时效处理用到的电加热系统,仅此一项可节约电费约157万元。“不光余热可以变‘宝’,冷却水也可以。”李建峰说。薄膜生产过程中,从模头挤出的厚片和经过横向拉伸的薄膜温度较高,需用冷却水冷却,以往水被利用后被排出,浪费了大量的水资源,公司研究进行冷却水循环回用,增加水泵、管路、冷却塔等设施,修建了循环水池,实现了冷却水全部循环利用,停用了一台冷冻机,不仅年可节约用水150立方,而且节省了电费,约计节约资金200多万元。由于BOPP薄膜生产工艺自动化程度高,主机直接驱动用电量大,公司探索进行“变频节电技术”改造,把挤出机、纵向拉伸、横向拉伸、牵引和分切等设备的主机全部由直接驱动变为变频驱动,一线工程改造之后年可节约用电56万元,二线工程建设全部采用变频节电技术。
  “节能环保不仅是企业在发展中应肩负的责任,更是企业实现持续发展的活力。”公司董事长吴昌硕说。今年1—6月份,群力塑胶实现销 售 收 入24676.5万元,税金883.54万元。
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【第 3 版:要闻·经济】
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