烟气除硫却生产出了石膏,污染环境的粉煤灰成了生产水泥的好材料——华能德州电厂在处理工业污染的过程中,找出了一条既能保护环境,又可节约资源的好路子。
近年来,华能德州电厂高度重视环境保护和发展循环经济,取得明显成效。1999年至2004年连续6年被评为“山东火力发电厂环境保护技术监督先进单位”,2004年获 “山东省资源节约先进单位”荣誉称号。
清洁生产 节能降耗
进入华能德州电厂厂区,你会看到这里花红草绿,干净整洁。该厂对清洁生产工作有一套完整的规章制度。他们采用先进的工艺技术与设备,从源头削减污染,减轻或消除对环境的危害。
华能德州电厂现有三期工程,6台机组,煤炭消耗巨大。为此,该厂始终把节能放在首位,努力提高各生产环节上的资源利用效率。2004年和2005年分别对1号、2号发电机组汽轮机通流部分进行了改造,改造后每千瓦小时电量降低煤耗18.7克,每台机组每年可少用标准煤2.8万多吨,减少了烟尘、二氧化硫等污染物的排放。
电厂是喝水大户,华能德州电厂设计耗水量每年5600万吨。随着水资源形势的日益严峻,节水已不仅是企业降低成本的需要,更是社会可持续发展的需要。对此该厂高度重视,成立了专门的节水领导小组和工作小组,积极对设备进行节水改造。2004年至2005年,电厂投资将1号至4号机组的水力冲灰系统改为干除灰系统,每年减少冲灰水量128万吨。建立了循环水排污回收和锅炉排污水冷却回收系统,对输煤系统冲洗水、主厂房杂用水、生活污水等废水进行回收处理,再用于厂区绿化、煤场喷淋、输煤系统冲洗地面等。对三期工程机组的循环水采用弱酸处理,使设计循环水浓缩倍率控制在6倍,减少了循环水排污量。查清了电厂取水、用水、排水、耗水情况,并对不合理之处进行了改造与调整。改造后,1号至4号机组发电水耗由4.4千克/千瓦时降为2.69千克/千瓦时,每年节水1007万吨;5号至6号机组每年可节水250万吨。
减少污染 保护环境
现在华能德州电厂的烟囱顶端再也看不到烟尘滚滚的现象了,市民说德州的天空变蓝了。
2004年至2006年,该厂对1号至3号机组进行了电除尘改造。除尘效率由原来的99.30%提高到99.75%,每年减少烟尘排放量2800余吨。4号机组电除尘改造工作正在进行,计划今年完工。
烟气中的二氧化硫虽然看不见,但容易造成酸雨,严重污染大气。2005年4月,该厂率先对有条件的3号、4号机组实施脱硫工程,并于2006年9月竣工,12月25日完成试运行,工程全烟气脱硫效率为95%,附加除尘效率为50%。预计全年可减少二氧化硫排放量3.8万吨、减少烟尘排放量672吨。5号、6号机组脱硫工程可研报告今年3月通过专家审查,技术规范已经编制完毕,计划2008年底投入使用,投运后,每年可减少二氧化硫排放量7.6万吨。1号、2号机组脱硫工程计划于2008年7月开工,2009年投入运行。
循环利用 持续发展
华能德州电厂产生的大量粉煤灰,如今有了用武之地:细灰可以掺入混凝土直接搅拌,粗灰可以做水泥掺料,灰渣可以做粉煤灰砖。在满足大坝有限公司、山水集团等水泥企业粉煤灰需求的同时,他们还将粉煤灰卖到了北京、保定、唐山等大中城市。2006年全厂粉煤灰产生总量为169.9万吨,完成粉煤灰综合利用156.3万吨,粉煤灰综合利用效率达到92%,综合利用效益达到2405万元。
粉煤灰的综合利用,还减少了耕地占用。过去该厂仅灰场就占用耕地3680亩,自从实现了粉煤灰综合利用后,灰场面积没再扩大。
另外,目前已运行的3号、4号机组实施脱硫工程,由于采用了石灰石——石膏湿法工艺,在脱硫的同时,每年可产生石膏9.67万吨,按每吨25元计算,年可增收益241.75万元。目前,该厂已与衡水城区瑞丰建材经销处签订了脱硫石膏综合利用协议,保证了所产石膏全部回收利用。
2007环保世纪行11
□本报记者宋延涛本报通讯员李元海张瑞英