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阳煤化工平原公司是我县煤化工产业的 “航母”,公司成立以来,面对国际金融危机冲击、国家转调政策调控双重阻力,公司坚定不移推动技术创新、改造、升级,降低成本,提高效益,在完成节能减排的同时推动企业转方式调结构,在激烈的化肥市场中抢占了先机。这充分说明传统化工企业高耗能产业,要增强发展后劲,必须依靠科技创新。
科技创新让阳煤平原化工“含金量”更高
  本报讯 (记者 陈静)2013年3月10日,阳煤平原化工有限公司新上的10万吨/年大颗粒尿素的生产车间里,金红正和工友们紧张忙碌着。 “该产品属高浓度氮肥,主要用于农业,可作基肥、追肥和叶面喷施也可作为反刍动物的补充饲料,是我们公司的新产品。生产短短几个月来,就产生了良好的经济效益。”尿素车间主任毛洪波介绍说。
  阳煤平原化工有限公司自成立以来,高度重视节能减排、环保、技术创新,走循环化道路,积极与科研院所合作,选择一些高端技术项目开发,依靠技术创新,实现产业升级。大颗粒尿素的生产只是公司科技创新的一个缩影。
  “在转方式调结构风潮中,陈旧的工艺,落后的技术,成为阳煤平原跨越发展的瓶颈。阳煤要发展,科技创新是关键。”公司总工程师、副总经理王万营说。
  去年以来,该公司对5条生产线进行了技术改造,普及信息化,探索实施精益生产管理,相继成立节能、节电、节气、节煤、节水5个小组,生产部成立督导小组,定期对各小组进行考核,激励公司员工开展以节能为目标的生产技艺改进,企业在内涵式发展上下足了功夫,内部潜力充分挖掘,从而大大提高了劳动生产率。
  该公司重投入,强研发,在生产一线,越来越多的技改节能项目涌动出现。引进能量梯级利用的先进理念,充分利用水的余压,采用水轮机替代传统电机驱动凉水塔降温风机,共更换4台,实现0电耗运行;利用蒸汽余压,采用汽轮机拖动造气风机,完成7台,每台日节能6000度;实施高压圈尿素改造项目,提高尿素转换率10%;利用吹风气锅炉烟气热量回收装置,回收吹风气排烟热量,解决排烟温度过高问题,并且每小时副产3吨多蒸汽。采用先进高效节能水泵替代传统水泵,共28台,节电率30%以上,年节省标准煤1.9万吨以上。
  众多的技改实践,使企业生产耗能不断降低,生产氨醇5万吨,电耗从 1270度降为1200度 , 蒸 汽 消 耗1250公斤降为1000公斤,消耗合成氨从585公斤降到570公斤,大大提高了产品的附加值,提升了企业的竞争力。2012年,阳煤平原化工有限公司共生产尿素105万吨,实现销售收入26.5亿元,上缴税金2971.34万元,同比增长24.5%。
  “2013年,我公司还将实施20万吨甲醇延长产业链项目,打造全国重要的煤化工产业基地,年新增销售收入20亿元。我们将继续以节能改造、调整产品结构为手段,紧跟产业升级步伐,着力从安全环保、节能减排、技术升级、产品研发、增产降耗等方面开展工作,以实现对地方经济的更大贡献。”公司总经理王永生信心百倍地说。
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【第 A2 版:新闻】
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