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中化平原化工向技改要效益“增量”
作者:杨海峰
  □记者 杨海峰 通讯员 陈萍
  本报讯 “合成氨尿素系统优化节能项目是我们去年主推的技改项目,项目总投资5295万元,项目还获得国家2012年度节能技改财政奖励资金895万元。”9月24日,说起技改项目给公司带来的效益,中化平原化工总工程师、副总经理王万营一脸欣喜。
  合成氨及尿素系统氨能量优化节能改造节能项目,通过使用蒸发冷凝气、溴化锂制冷、坞轮机组和尿素装置去掉分压器等措施,合成氨、尿素、脱碳、循环水等六大系统将实现能量优化,年可节约标煤5万余吨,年新增销售收入7062万元。另外公司投资9760万元的变频器节能示范工程项目,年节电7559万千瓦时。
  中化平原化工有限公司是平原煤化工产业的 “航母”,但成立以来,受国际金融危机冲击、国家转调政策调控双重阻力,一直徘徊在低谷。 “在转方式调结构风潮中,中化慢了拍,陈旧的工艺,落后的技术,成为中化跨越发展的制肘。中化要跨越,技改是关键。”王万营说。
  近年来,该公司科技研发团队加大技改力度,成功实施深度水解技术,实现尿素废水达标回收及排放,有效解决了生产过程中的氮污染问题,实现了污水零排放,残液中氨含量为≤5ppm,尿素含量几乎为0,吨尿素氨耗降低10千克,日增产尿素27吨左右,工艺废水还可作锅炉给水。 “深度水解技术的成功应用,生产排放废水nh3-n氨氮含量≤5ppm,尿素含量接近0,均优于国家标准,行业双指标实现节能+环保。”王万营自豪地介绍道。
  中化平原化工中化通过技术改造降低成本提高效益,在完成节能减排的同时推动企业转方式调结构,在激烈的化肥市场中抢占了先机, “这得益于中化平原公司始终追求内涵式发展,坚定不移推动技术创新、改造、升级。”王万营说。 “传统化工企业是高耗能产业,要增强发展后劲,必须把技术改造升级作为重要工作,摆在更加突出的位置。”
  今年以来,该公司对5条生产线进行了技术改造,普及信息化,探索实施精益生产管理,相继成立节能、节电、节气、节煤、节水5个小组,生产部成立督导小组,定期对各小组进行考核,激励公司员工开展以节能为目标的生产技艺改进,企业在内涵式发展上下足了功夫,内部潜力充分挖掘,从而大大提高了劳动生产率。
  该公司重投入,强研发,在生产一线,越来越多的技改节能项目涌动出现。引进能量梯级利用的先进理念,充分利用水的余压,采用水轮机替代传统电机驱动凉水塔降温风机,共更换4台,实现0电耗运行;利用蒸汽余压,采用汽轮机拖动造气风机,完成7台,每台日节能6000度;实施高压圈尿素改造项目,提高尿素转换率10%;利用吹风气锅炉烟气热量回收装置,回收吹风气排烟热量,解决排烟温度过高问题,并且每小时副产3吨多蒸汽。采用先进高效节能水泵替代传统水泵,共28台,节电率30%以上,年节省标准煤1.9万吨以上。
  截至目前,企业重点技改项目已完成投资额1.2亿元,累计完成技改投资 2亿5千 万元。多年的技改实践,使企业生产耗能不断降低,生产氨醇5万吨,电耗从1270度降为1200度,蒸汽消耗1250公斤降为1000公斤,消耗合成氨从585公斤降到570公斤,大大提高了产品的附加值,提升了企业的竞争力。今年1-8月份,企业已完成销售收入18亿元,生产尿素70万吨,氨醇产量51万吨,实现税前利润3800多万元。
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